制药废水组合处理设备
目前,为了企业自身的发展,公司建设规模为50m3/d的污水处理站,使排放废水的PH.COD.BOD.氨氮.悬浮物等指标满足临港开发区污水处理厂的接收要求。
1.工艺流程。
1.1分析公司的产品类别和生产工艺。
废水产量为37.11m3/天,每年300天理论量为1.1133万m3/年。考虑到污水处理站,实际设计处理能力为2m3/h,连续运行24小时,即50m3/天。
生产过程中的工艺废水。清洁废水和洗气塔废水中的有机物含量较高,需要在生化处理前进行预处理,以降低污染物浓度,提高废水的生化性能。
生活废水.纯水制备系统排水及预处理后排水,由于生化性高,直接进入生化处理阶段。
1.2进出水指标。
污水处理站进水水质指标:CODCr≤11000mg/L,BOD≤2700mg/L,SS≤2100mg/L,NH3-N≤120mg/L,pH6~9。
根据环境影响报告及其批准文件,结合园区纳管排污标准,企业废水排放实施园区污水处理厂接受的标准:CODCR≤200mg/L,BOD≤150mg/L,SS≤150mg/L,NH3-N≤20mg/L,pH6~9。
1.3设计工艺路线。
综合污水处理系统包括预处理、生物处理、深氧化处理三个阶段。
由于废水悬浮物含量高,一期中药提取有机溶剂乙醇含量高;二期原料药生产中原辅料。在中间体和产品中,有机成分复杂,可被生物降解;同时,原料药生产中含有一些生物活性抑制物。使废水色度高,表现出高CODCr.SS等。
针对上述情况,高浓度废水预处理计划采用铁碳微电解+气浮,预处理后与低浓度废水混合后采用调节池+ABR反应器+A/O反应池+沉淀池+臭氧氧化的组合处理工艺。
1.4设计中采用的工艺流程如下图所示。
1.5主要工艺设计参数。
(1)集水井。
钢筋混凝土结构,1座,尺寸:4000mm×3000mm×3600mm,有效容积33m3,内置潜污泵,将高浓度废水提升至铁碳微电解罐。
(2)铁碳微电解罐。
碳钢防腐,直径2000mm,高3500mm,内置铁碳微电解填料,底部设置布水装置,出水自流入气浮池。
(3)气浮装置。
碳钢防腐,1台,尺寸:3500mm×1200mm×1500mm,配有溶气泵.刮渣机.搅拌机及加药装置。出水自流进入调节池,与低浓度废水混合。
(4)调节池。
钢筋混凝土结构,2座,1#调节池尺寸为:3400mm×2000mm×5800mm,有效容积为39.44m3;2#调节池尺寸为:3400mm×4000mm×5800mm,有效容积为78.88m3。水力停留时间48小时,池内放置两台潜流搅拌机。
(5)ABR反应器。
钢筋混凝土结构,1座,尺寸:2500mm×12600mm×7000mm,有效容积160m3,水力停留时间76.8h。池内采用升流式混合厌氧反应器,底部进水。推流式厌氧滤池分为5格,每格尺寸2500mm×2160mm×7000mm,出水自流至A/O反应池。
(6)A/O反应池。
钢筋混凝土结构,2座,2套并联运行,按推流设计。A池尺寸:3000mm×2000mm×5000mm,总有效容积54m3,水力停留时间25.9h。O池尺寸:6000mm×3000mm×5000mm,总有效容积154m3,水力停留时间73.9h,内部悬挂软纤维填料。
(7)沉淀池。
钢筋混凝土结构尺寸:3000mm×3000mm×4500mm,采用垂直流沉淀池形式,设计表面负荷为0.45m/(m.h),水力停留时间为7.0h,底部剩余污泥通过污泥回流泵升至污泥浓缩池,出水自流至中间水池,再通过泵升至臭氧反应罐。
(8)臭氧反应罐。
碳钢内衬玻璃钢防腐,直径1600mm,高4500mm,配有臭氧发生器.制氧机装置。达标废水直接通过外排水池排出。
(9)污泥浓缩池。
钢筋混凝土结构尺寸:3000mm×2000mm×4500mm,总有效容积为20m3采用重力浓缩的形式,浓缩后通过污泥螺杆泵送至叠螺污泥脱水机。
2.系统调试和运行。
2017年9月,污水处理站所有设施设备安装完毕,开始全过程运行调试,从其他制药企业运输活性污泥进行接种培养。一个月后,镜检污泥中的微生物存活良好。
企业正常运行后,为分阶段生产模式。实际生产过程中,平均废水量约为60m3/d,进水水质CODCR为4000~8500mg/L。系统采用逐步增加进水浓度的调试方法,直至满负荷运行。调试3个月后,运行基本稳定,出水水质CODCR平均为100~180mg/L。在设计标准范围内,符合临港化工园区污水处理厂的接收标准。CODCR平均去除率达到95%以上,湿污泥(含水率80%)产量约12kg/d。污水处理站于2017年12月竣工验收。验收监测结果如下:
CODCR:80~150mg/L,SS:70~100mg/L,NH3-N:0.5~10mg/L,pH:6.54~7.87,可满足临港园区环评要求和污水处理厂接收标准。
污水处理站验收后进入正常运行阶段。根据污水站管理要求,企业每天对处理后的废水进行监测。NH3-N.SS,同时每月进行监测。因此,CODCR为75~178mg/L,无超标,运行稳定,处理效果好。
3.设备设施的运行。
(1)企业正常运行期间进水量超过设计水量要求,因此两组A/O反应系统全部投入使用,并联运行,确保污水处理量要求。同时,进水CODCR浓度低于设计指标,正好满足污水站原有设计负荷的要求,确保污水站长期稳定运行。
(2)污水处理站委托第三方运行。根据合同和运行管理要求,运营公司定期维护污水处理站的设备。维护,鼓风机、潜流搅拌机等主要设备运行良好。在运行过程中,及时维护好氧池中的个别曝气头和潜水泵故障,以确保系统的正常运行。
(3)企业的生产模式是销售和生产。生产计划随市场情况调整,导致污水处理站进水浓度差异较大。为避免对后续工艺的影响,专门设置了一个高浓度调节池和一个低浓度调节池。集水井的水首先进入调节池,并在调节池中进行水质。水量和pH值调整后,再进入下一级处理单元。同时,在生化系统末端考虑臭氧高级氧化装置。如果生化出水符合标准,则可直接排放,无需通过臭氧反应罐。如果生化出水不符合标准,则需要通过臭氧高级氧化反应达到标准排放。该设计考虑了污水站系统的节能性。
(4)污泥脱水采用折叠螺旋污泥脱水机,适用于高粘度、低粘度的各种污泥,自动控制,不易堵塞,整体设计紧凑,大大节省运行成本,运行成本低,无二次污染。
4.污水处理站能耗。
污水处理站正式运行以来,日用电量约500kWh,按平均水量60m3/d计算,能耗为8.33(kWh/m3),能耗相对较低。
5.结论。
(1)本项目采用铁碳微电解+溶解气浮+调节池+ABR反应器+A/O反应池+沉淀池+臭氧氧化的组合处理工艺。本着技术先进、操作可靠、操作管理简单、节能的原则,综合考虑北陆药业废水的水质特点,使厂区废水达到排放标准。
(2)系统采用ABR水解酸化反应器,将废水中难生化的大分子有机物水解成易生化的小分子有机物。本项目水解酸化池CODCR去除率达到65%,一方面降低了污染负荷,另一方面提高了废水的可生化性,从而提高了后续好氧生化池CODCR的去除率。同时,当负荷较低时,ABR反应器可以水解酸化。当负荷较高时,可以完全分解污染物,产生甲烷的完全厌氧。
(3)调节池采用潜流搅拌机,形成对角线的循环搅拌,可充分调节水质,形成缺氧搅拌,相当于延长水解酸化过程的停留时间,发挥一定的预处理作用[7]。
(4)沉淀池污泥通过污泥回流泵升至A池,剩余污泥升至污泥浓缩池,减少污泥排放,降低污泥处理成本。